低品位辉钼矿矿石的浸出工艺
针对某辉钼矿矿石嵌布粒度较细、含铅较高的特点,徐引行等采用水玻璃和磷诺克斯为抑制剂、杂醇为起泡剂、Dy-1油为捕收剂,进行了系统的试验 研究。由于对粗精矿再磨后的精选尾矿进行2次扫选后,直接抛弃扫选尾矿,避免了方铅矿等硫化物矿物在浮选回路中形成恶性循环,最终获得了钼品位大于57.00%,含铅低于0.06%的高品质钼精,表明这些措施的应用效果是十分显著的。
对低品位辉钼矿矿石的浸出工艺进行了系统的试验研究。在碱性条件下,辉钼矿矿石不经焙烧,用氧气氧化法将其中的二硫化钼转化为钼酸钠,简摆式破碎机滤液经酸化、萃取即可得到金属钼;针对这一浸出工艺,研究者考察了反应时间、反应压强、反应温度、氢氧化钠浓度及搅拌转速等因素对钼浸出率影响,通过工艺条件优化,使钼的浸出率达到了99%以上,这样的试验结果相当令人满意。某辉钼矿精选尾矿进行了浮选柱分选试验研究。以半工业型旋流一静态微泡浮选柱为分选设备,采用1次粗选、2次精选的工艺流程,不仅可以提高精选尾矿再磨再选的分选指标,并且简化了现场1次粗选、1次精选、6次精选的浮选的工艺流程,获得了钼品位38.59%,回收率23.26%的精矿产品,与现场浮选机分选技术指标相比,钼品位和钼回收率分别提高了1.3个百分点和4.72个百分点。
对某贫镍矿石进行了系统的浮选试验研究。试中采用碳酸钠、水玻璃、CMC的联合作用抑制易浮的脉石矿物,控制矿泥走向,郑州破碎机减小矿泥对镍浮选过程的不利影响,在原矿不预先脱泥的条件下,经过2次粗选、1次扫选、3次精选,取得了镍精矿品位3.03%,镍回收率78.67%的分选指标。